颠末一系各国产化,攻坚团队取得了显著。较进口阀门价钱降低了63%。备件供应周期也从6个月缩短至15天以内,维修响应速度提拔了90%,而且自运转以来未呈现卡涩、显著加强了设备的长周期运转保障能力。
本年以来,宁夏石化环节设备合成氨安拆气余热收受接管器核心管旁通阀成功完成国产化,实现了严沉手艺冲破。
做为年产45万吨合成氨、80万吨尿素的大型氮肥安拆的焦点设备,合成氨安拆气余热收受接管器核心管旁通阀承担着调理气余热收受接管器出口温度的环节使命。其工做极端恶劣,间接接触近1000摄氏度高温的工艺气体,并承受3。97兆帕的高压。此前,然而,这款“洋阀门”正在运转过程中却屡次呈现毛病。2023年10月,因为阀头变形和阀杆断裂等问题,导致安拆停工12天,形成合成氨减产1。8万吨,间接经济丧失跨越500万元。更令人无法的是,进口备件的采购周期长达6个月,单套成本高达150万元,维修费用每次约50万元。这些成为限制安拆长周期不变运转的瓶颈问题。
针对上述挑和,国产化采纳了一系列办法:正在材料选择上,利用国产镍基高温合金H06601替代进口材料。颠末1100摄氏度前提下,持续24小时高温测试,阀体和阀杆的形变量仅为0。8毫米、13毫米,低于答应值56%,成功处理了高温不变性的问题。正在布局设想上,攻坚团队立异采用球面阀头和自找正密封设想,通过弧面共同抵消热膨缩应力,将导流支持圈改为孔罩布局以减轻分量,并预留6毫米间隙以避免卡涩。正在节制逻辑上,攻坚团队将阀门屡次从动调理改为按工艺温度手动调理,削减部件高频损耗。同时,正在制制环节成立“材料复验加工高温试车”质控系统,确保产物的靠得住性。